為進一步挖掘生產潛能、降低生產成本,龍鋼公司煉鋼工序錨定“極致能效”工程目標,直面企業節能降碳、降本增效等經營挑戰,通過精益管控、技術創新與文化賦能,將精益管理融入重點環節,實現“負能煉鋼”的跨越式突破。
精益管控破局,從指標到行動的全要素發力
該工序將“精準”貫穿全流程,構建起從標準到執行的閉環體系。一方面,構建“用能區間控制標準+檢修能源介質停送清單”雙管控體系,將每臺設備的能耗指標細化到小數點后兩位,如氧槍泵經變頻改造后,電耗波動被精確控制在±0.5kWh/t區間。另一方面,推出“跑冒滴漏隨手拍”微信舉報平臺與“金點子”提報平臺,自活動開啟以來,累計收到一線職工提案327條。其中轉爐爐口微正壓控制等12項優秀建議被轉化為標準作業流程,真正實現“人人都是節能能手,班班都是降耗尖兵”。深度落地“能源四級成本核算體系”——從廠部到班組、從管理人員到一線操作工,每個員工都有能耗“明白賬”,每爐鋼的煤氣消耗、氧耗等指標實時公示,形成“日通報曬成績、周分析找差距、月總結評優劣”的競賽氛圍,推動噸鋼能耗持續降低。
技術創新領航,從單一到系統的全流程協同
技術創新是突破負能瓶頸的核心。該工序整合30余項節能技術協同發力,共同構建起“負能煉鋼”的核心技術體系。余熱蒸汽回收實現再利用,汽包放散及蓄熱器出汽自動調節系統如同“智能管家”,實時根據蒸汽壓力動態調整放散量,年回收余熱蒸汽可滿足廠區供暖。大包全程自動加蓋工藝帶來了顯著的節能效果,大幅降低了出鋼溫度。煙罩微正壓自動控制與除塵風機節能模式緊密配合,使轉爐煤氣回收水平實現了質的飛躍。煉鋼一體化智慧管控平臺精準核算每一爐鋼水賬單,實時診斷單爐能耗異常情況,根據目標設定指標提前預警,系統迅速調取歷史最優操作參數,為操作人員提供精準參考,有效避免了能源浪費。這些技術協同發力,讓能源消耗“降下來”、回收利用“提上去”,為“負能煉鋼”提供了硬核支撐。
文化賦能鑄魂,從“優勝爐”到“標桿線”的全員進階
文化賦能讓綠色理念深入人心。在龍鋼公司煉鋼廠6#轉爐前,“百年偉業,科學發展”八個大字在鋼花飛濺中顯得格外耀眼。如今,“不浪費一度電、不跑冒一方氣、不閑置一分熱”的“三不”承諾,從操作臺的標語轉化為員工的自覺行動。該工序在摸索中不斷完善的“管理節能+技術節能+結構節能”三位一體的降耗體系正向全公司輻射,一個個綠色項目的推進,推動整個園區向“會呼吸的綠色工廠”蛻變。近期,6#120t轉爐在全國重點大型鋼鐵生產設備節能降耗對標競賽中榮獲“優勝爐”稱號,正是對這一實踐的最佳印證。(龍鋼公司 薛小永)